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ATOM 3D Printer Group 造訪社團 » 用戶發文

原文網址 柯紀維
2017-02-22 22:56:46

LV8729心得分享
四個全換
1/64細分
Vref=0.4
馬達有改四線並聯
驅動晶片旁加靜音渦輪風扇直吹
列印速度60mm/s

列印時還是有一些窸窸窣窣聲,
雖然沒TMC2100的StealthChop模式安靜,但是和SpreedCycle模式的尖銳音相比好非常多了,
TMC2100用StealthChop不管怎麼調都會有“偶發”的錯位,換成LV8729之後暫時沒再發生,可能要再觀察一下
總體來說滿推薦的,算是找到噪音和性能的平衡點了

柯紀維
2017-02-22 23:00:47

哈....可能因為機器擺牆角,加上手機收音的問題,聲音聽起來是完全失真了...實際聲音應該是相對低頻一點

劉伊
2017-02-22 23:25:16

生手想請問一下,馬達四線並聯是甚麼意思?

柯紀維
2017-02-22 23:30:14

之前有大大分享過,把馬達內部串聯線路改成並聯,可以降低馬達溫度,我是改用TMC2100的時後順道改的,馬達溫度真的有差,但我還是沒搞懂為什麼改成並聯馬達出力不會變小
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=984980584846531&set=gm.1599890750249214&type=3

劉伊
2017-02-22 23:34:39

看起來有點難度,不過可以嘗試看看
非常感謝
要來去試試看

柯紀維
2017-02-22 23:37:11

我覺得你可以等馬達有發熱的問題的時後再來試,我也不確定改了到底會不會有其他後遺症

李大淳
2017-02-23 00:08:49

請教一下LV8729是要把原本ATOM板子的晶片換掉的意思嗎?除了改善噪音還有其他功能嗎?

柯紀維
2017-02-23 00:13:16

我完全就是為了改善噪音而換的,其他的沒有研究,列印品質看不出差異

H-m Lin
2017-02-23 01:53:08

請問marlin內的參數都不需調整嗎?

柯紀維
2017-02-23 07:00:45

X_Enable_On 改成1,Y、Z、E一樣
還有Step_per_unit改成兩倍,驅動晶片下面的三個跳線帽拆掉最後一個(最靠近電源座的)

Kevin Lai
2017-02-23 16:41:13

不好意思,因為本業是美術,對這類改裝一知半解......懇請出個圖文版的完整教學,先在此拜謝!! (現役機 2.5EX)

陳維德
2017-02-28 14:34:07

嗯換了是真的小聲了不少,還是有聲但這樣的音量我可以接受,回抽的聲也小了些,馬達沒改先用看看會不會失步,這樣的聲音量才算ok

柯紀維
2017-02-28 14:38:22

我 印到現在還沒出現錯位,應該大致上可以放心了,但我覺得出力略小,可能要找時間測試最佳Vref

陳維德
2017-02-28 20:01:04

收音有點太好,渦輪風扇的啟動都快要比在印時大聲,這樣的音量good,那間房間關起來就聽不太到了,真好

陳維德
2017-03-01 19:36:51

黃大丙 這很值得換呢

黃大丙
2017-03-01 19:40:01

還真安靜 @@

黃大丙
2017-03-01 19:41:45

我是還好機器關在櫃子裏,所以音量算是晚上睡覺還能催眠的那種程度


原文網址 柯紀維
2016-06-23 19:39:41

最近在找雷射護目鏡,
看起來護目鏡的主要規格應該是特定波長的光密度,
比如說標示了OD6+ @ 315~532nm,代表在這個波長內的光源,只有10的6次方分之1的能量可以通過護目鏡

但是價格方面,可防護450nm波長雷射的護鏡,
OD3~OD4等級可以一兩百元買到
OD6開始價格就直接翻到5、6千元了

如果自己土砲,把兩層OD4的便宜護鏡重疊在一起,防護等級應該也會疊加吧?
但花費完完整整降低了一個數量級有餘呀XD
但我相信那些高級護目鏡定價那麼貴絕對是有道理的,有人可以解釋一下嗎?

吳水豚
2016-06-23 19:43:22

好像跟光柵效應有關

柯紀維
2016-06-24 18:00:24

最後我決定買個便宜的OD4護目鏡給我的Web-Cam戴,然後看著螢幕來操作了

康耀仁
2016-06-25 06:17:10

干涉通常是用在量測上面, 護目鏡是用鍍膜的啦~他是用特殊材質把雷射光的波段的光給隔離(有反射或者吸收的不同的形式)

康耀仁
2016-06-25 07:45:36

基本上,價錢跟光學鍍膜的材料效率及層數、厚度有關,把便宜的曡加可以強化防護,但效率應該尚無法與OD6相比


原文網址 柯紀維
2016-05-21 16:28:06

目前正在評估要幫Atom2.0加裝雷射模組,請教一下大家的經驗,如果希望用於紙張切割(比如說雲彩紙或是卡紙)
1.大概要用到什麼規格的雷射頭才夠力?
2.切斷之後邊緣會有明顯的燒焦痕嗎?

Adrian Li
2016-05-21 22:19:46

外國的經驗,聽說好像是光線反射的原因,黑色紙比白色紙容易切割,厚一點點的可能多走幾遍可以切割出來,但這部分如何設定呢我還沒概念。我訂了atom的鐳射模組,遲一點組裝好會試。好希望切割到皮制品,雖然可能性好像不大。

Charlie Ting
2016-05-21 22:43:01

1. 之前評估CP值,2瓦左右比較能處理這事,且成本不算太高。
2. 多少會有,但功率越大、對焦越準,那個會越小。


原文網址 柯紀維
2016-02-29 14:11:53

考慮到將來可能會常常更改擺設,所以不想在房間牆壁打釘子,沒有找到適合代替鐵釘的掛鉤,所以印了一些小零件,搭配無痕掛鉤的膠條,測試後發現PLA和黏膠的相容性不錯,滿牢靠的
沒有複雜的設計,但是簡簡單單的就可以很實用
同場加映,ikea的吸盤掛鉤,可拆換的卡吮設計很適合用3D列印設計配件

Nobu Hou
2016-02-29 14:20:19

Nobu Hou
2016-02-29 14:20:52

Nobu Hou
2016-02-29 14:21:18

我也自己改了這個,原本附贈是吸盤,根本黏不上牆壁!!

Jeff Lin
2016-02-29 14:28:47

ikea的吸盤可靠度不太好,如果你掛的東西很貴重的話,勸你還是快換掉吧,不然掉下來的話,只能用心碎來形容

柯紀維
2016-02-29 14:32:14

IKEA吸盤比較適合拿來吸磁磚或玻璃,我是拿來放圖中那個面紙盒,其實我覺得他在玻璃和磁磚這種亮面的承重滿不錯的,但不太適合用在水泥漆

Jeff Lin
2016-02-29 14:34:17

我吸亮面磁磚,固定一段時間還是會掉

曾俊維
2016-02-29 14:37:56

磁磚其實不會非常平整


原文網址 柯紀維
2016-02-04 22:42:19

我的ATOM2.0最近列印時都有錯位的狀況(如下列照片),其實這狀況也已經很久了,幾乎只要列印時間超過1小時的都會發生次數不等的錯位,錯位的軸向及位置皆為隨機,我檢查了好久,皮帶、傳動齒輪、機構都檢查一輪了,實在是找不到原因,上來求助,希望大家幫忙診斷診斷。

這隻貓一開始我印0.5層高0% infill大概會斷三四層,我改成0.1層高之後就機乎都斷在頭皮,但每次斷的位置都不一樣。

之前印別的東西也是這個狀況
https://www.facebook.com/groups/atom3dp/permalink/1668960343342254/

我的機器因為放在房間需要降低噪音,自行改了3軸的光學限位開關、步進馬達的驅動電路(TMC2100)、馬達改為四線並聯、以及更換後吹風扇和機板風扇,都插在12V的孔,機板風扇用一個導風罩直吹4個驅動晶片。

戴士偉
2016-02-04 22:44:10

加強晶片散熱, 或改 Spread Cycle Mode

戴士偉
2016-02-04 22:52:08

TMC2100 規格書有寫, 適用中低速... 我對它的解釋是扭力不太夠的模式~

stealthChop is an extremely quiet mode of operation for low and medium velocities.

王智立
2016-02-04 22:53:15

可能是 TMC2100 晶片太熱,失步了。
同 戴士偉 大大說的,加強散熱。

戴士偉
2016-02-04 22:57:23

在這種適用中低速的模式下, 要讓他扭力夠你用, 就只能加電流, 越加越大就越熱就更容易讓晶片避免燒毀而自我保護, 結果就是失步...
換個模式比較輕鬆, 我用起來差不多是一樣安靜, 晶片也沒特別對它散熱~

柯紀維
2016-02-04 23:00:52

恩...我有換過那個模式,我不知道是不是我的操作錯誤,我把CFG1和GND接在一起,改完後馬達的ㄘㄘ聲變得很明顯很刺耳,所以我又把他剪掉了
我後來列印速度大多定40,算中低速嗎?
風扇我是用跟原廠後吹風扇機乎一樣規格的風扇加上一個管子直接罩在4個TMC上,晶片背面都有貼上善熱銅柱,這樣子還是會判斷為善熱問題嗎? …… 查看更多

戴士偉
2016-02-04 23:04:59

spec上沒特別說明中低速是指多少~
我覺得我的好像也有吃吃聲~ 只是跟風扇聲音差不多吵就不理它了 XD
之前我用一台16吋的大電扇去吹, 也無法讓他溫度降到不失步的狀態... 我就放棄了XD

戴士偉
2016-02-04 23:07:20

另一個建議, 把三軸加速度降低, 估計應該可以解決失步問題, 但要降多低要踹一下~

柯紀維
2016-02-04 23:07:46

其實我知道是比原廠的聲音小很多了...但用過stealthChop模式+安靜風扇=機乎靜音列印之後,就有點不甘心回去了

柯紀維
2016-02-04 23:08:48

我目前三軸的加速度是設定在500了耶@@" 還可以在低嗎?

戴士偉
2016-02-04 23:09:06

可以啊~ 會看到加減速很酷的跑~
但相對的, 列印時間會拉長不少

柯紀維
2016-02-04 23:10:04

喔~我還以為最低只能設到500,我試試

柯紀維
2016-02-04 23:13:34

能解決失步不用一直反覆印就省很多時間了...
在我還沒辦法把ATOM移出房間之前,列印速度只能妥協了

戴士偉
2016-02-04 23:15:00

印太慢會有熱堆積的問題... XD

柯紀維
2016-02-04 23:18:26

我就是參考Lee大這篇改的,銅柱也跟他一樣
列印速度還是40,只降加速度應該很難慢到會熱堆積吧,畢竟不是在同個地方停留阿XD

Genu Wu
2016-02-04 23:20:23

有試著調高電壓嗎?

柯紀維
2016-02-04 23:24:21

有,向上調到1.15,向下調到0.6........都會錯位

柯紀維
2016-02-04 23:28:27

應該不會是因為我用USB列印的關係吧?

柯紀維
2016-02-04 23:31:13

對了,趁機問個問題,機板除了四個步進馬達的驅動晶片需要散熱,還有其他部件需要風扇嗎,我把風扇改方向還加風罩..會是其他零件過熱造成的嗎?

王智立
2016-02-04 23:31:21

建議先試加強散熱。

林雋哲
2016-02-04 23:49:13

我也覺得是散熱問題 我的電壓調到0.9v 加速度500 列印速度到100沒問題 沒裝導風罩 但是我的風扇用六公分的sunon

林雋哲
2016-02-04 23:53:19

對了抱歉...趁機問個問題 我進料馬達也想換tmc 但是我不知道韌體要怎麼改...可以教我嗎....還有你進料馬達部分是用spread cycle? 我是怕扭力不夠

柯紀維
2016-02-05 00:05:20

進料馬達不用改,進料馬達速度很慢只有回抽會吵一點還可接受,我試過進料馬達用StealthChop模式不夠力出料會不順,改spread cycle那個ㄘㄘ聲會比原廠的還吵,因為ㄘㄘ是一直都在,原廠是指有回抽速度快才會比較吵
韌體改INVERT_X_DIR、INVERT_Y_DIR、INVERT_Z_DIR
都設定為false,如果你還要改進料,E0也要改反過來 …… 查看更多

林雋哲
2016-02-06 19:46:46

昨天立馬把進料達也換成tmc2100 用StealthChop模式(電壓0.9V) 絲毫不會出料不順,即使是用高擠出速度也不會) 誠心建議您可以加強散熱! 另外感謝指導 現在連最吵得擠出馬達也變得寂靜無聲!

柯紀維
2016-02-06 20:28:52

不是,重點是我覺得散熱應該已經很強惹(12V2.5mm風扇直吹加導風罩),不知道還要怎麼改進散熱
有什麼方法可以埋感溫線之後設定marlin顯示在螢幕上嗎?比如說熱床的欄位

柯紀維
2016-02-06 20:30:07

還有感溫線的規格,噴頭的熱敏電阻那麼粗應該不適合

戴士偉
2016-02-06 20:31:41

散熱的重點: "把熱帶走", 不是瘋狂吹風就可以散熱~

很容易犯的錯是, 你把第一顆晶片的熱帶給第二顆, 第二顆又累積第一顆的熱帶給第三顆... 結果最後一顆根本熱到爆~ …… 查看更多

林雋哲
2016-02-06 20:32:42

坦白說2.5CM的風扇CFM頂多到5左右而已 我用的是15CFM的


原文網址 柯紀維
2015-12-13 11:15:26

希望大家給點意見

最近列印很常出現錯位的狀況,同樣一個gcode重複列印前面幾次都沒有問題,但是大約重複印了24小時之後,開始在列印中出現錯位

起先我懷疑會不會是噴頭撞到列印件上非預期的凸起(翹曲、殘料),所以馬上修改gcode將Z-lift調到2mm,結果還是錯位了,觀察偏移的方向,發現都是在三軸擇一隨機發生(每次錯位只發生在單一軸向)

我在想會不會是馬達驅動電路或是主板的問題,比如說某一個軸向短暫性的當機或式運算速度跟不上,少走一步造成單軸向的錯位

但我TMC2100的電壓已經設定到1V了,也把主板的大風散改成一個與原廠後吹風散類似規格的12V小風扇並加裝導風管把風量集中直吹在四個晶片的散熱片上
列印速度也都在40mm/s以下,travel也下調到80了,如果這樣子還是沒辦法撐過兩天,遇到較大的列印件應該很慘吧...

如果是驅動電路散熱不足會是造成這樣的結果嗎?

陳明谷
2015-12-13 11:29:53

可以請問一下你印什麼東西?

柯紀維
2015-12-13 11:32:28

這個

柯紀維
2015-12-13 11:38:15

層高0.2,蜂巢式填充5%

陳明谷
2015-12-13 11:48:41

錯位那層的尺寸有跑掉嗎

柯紀維
2015-12-13 11:49:39

沒有,應該只是平移

陳明谷
2015-12-13 11:53:44

那比較可能是噴頭把物件帶位移了
可以試看看brim開大一點試看看

戴士偉
2015-12-13 12:13:04

2100設定哪一種模式?

柯紀維
2015-12-13 12:14:22

StealthChop

戴士偉
2015-12-13 12:18:14

這模式下,我經常莫名其妙錯位,聽說是過熱或這模式扭力不足造成,我切換另一種模式後,就沒遇過問題了,溫度也很低,聲音一樣小聲,但聽說某些馬達會嗡嗡叫,我用ATOM2.0的馬達很正常,提供參考

柯紀維
2015-12-13 12:22:50

請問一下你的馬達有改並連嗎?

陳明谷
2015-12-13 12:23:27

戴大 如果單顆馬達錯位
那以delta原理就不會是水平位移
這說法成立嗎

柯紀維
2015-12-13 12:33:59

我看這幾次的位移其實就是是在三軸方向,相當於某一軸滑塊向下或向上多移動幾步的結果

所以一開始我也沒想到是物件被推動,但是聽你一說就去合了一下殘膠的痕跡,似乎真的被推移過 …… 查看更多

柯紀維
2015-12-13 13:00:20

結果說了這麼多還是錯位了....囧
看來只能改用SpreadCycle模式試試看了

柯紀維
2015-12-13 13:00:28

柯紀維
2015-12-13 13:02:08

底板確定沒有位移的痕跡

Clarence Lee
2015-12-13 13:05:42

Stealthchop必要就埋一下測溫線看三組tmc2100的溫度...
還有就是皮帶不要太緊,阻力會太大... …… 查看更多

陳明谷
2015-12-13 13:12:40

從這照片就可以表示 不是物件位移!

柯紀維
2015-12-13 13:23:20

皮帶調整我用手機的調音器大約在80Hz,不過真的很難判斷怎樣才是適合的鬆緊度

Wei-Chun Chang
2015-12-13 13:53:33

這篇受用...我也是改TMC2100 (StealthChop)...印小物還好..印大物..常常錯位,有時都已花了10個小時印到50%,來個錯位!只能停止重印.一開始我也以為是噴頭衝撞物件導致(無法盯著看十幾個小時等錯位,只能猜想)..
結果今早發生在我眼前,很正常列印,突然出現刮物件的聲音,然後開始整個錯位,很確定底部沒移動!
看大家的回文..今晚先來調整皮帶...真的不行只能改SpreadCycle....

Wei-Chun Chang
2015-12-13 14:05:55

請問 如果SpreadCycle模式, 最簡單的設定就是把CFG1接GND.?其他都不用再更改嗎?包括marlin嗎?

柯紀維
2015-12-13 14:24:28

把皮帶調鬆之後ATOM的聲音又更進一步變安靜了,超明顯!看來我以前真的逼太緊了

盧威廷
2015-12-13 15:33:12

加速度不能太高,你是設多少

Bise Chen
2015-12-13 15:40:07

請問改TMC2100有什麼好處呢?
還只是就比較安靜這樣?

柯紀維
2015-12-13 15:41:34

加速度在ATOM的選單內設定500
我當初就只是為了讓他安靜點 因為必須放在房間

盧威廷
2015-12-13 15:48:09

我也是設到500,我實驗的方法是讓噴嘴到中心點z0,接著到x柱下在到y 柱,再到中心z0,看離底板距離有沒變化,有就再下調

柯紀維
2015-12-13 15:51:28

我把皮帶調到很鬆之後印到現在約兩小時,狀況似乎解除了,原本都不用半小時就位移了,希望就這麼結案了...

柯紀維
2015-12-13 16:53:55

又錯位惹.....

Clarence Lee
2015-12-13 16:55:41

馬達溫度也監測一下...

Wei-Chun Chang
2015-12-14 00:11:32

改焊完畢了,運行中,主觀的心得:
Stealthchop 幾乎可以算寂靜無聲..只聽到噴頭的散熱風扇聲音
SpreadCycle 升降會有種金屬球在軌道滾的低頻聲音,不大聲,但能聆聽的到 …… 查看更多

James Lin
2019-07-27 09:47:09

請問 柯紀維 錯位最後如何解決?
我也出現類似錯位了 T__T"
皮帶更新,三柱都上油 ~


原文網址 柯紀維
2015-12-12 10:28:03

應景作品,印個聖誕樹好過年

HaoYang Cheng
2015-12-12 10:48:47

可愛

Rick Yang
2015-12-12 11:54:11

這藍綠色在哪買?

柯紀維
2015-12-12 13:58:42

http://goods.ruten.com.tw/item/show?21537639072825
我彩色的線材幾乎都買他們的,線徑控制的非常好,正負1~2條吧,可惜他們的白色我不愛

Stanley Chen
2015-12-12 14:45:06

超可愛的啦!


原文網址 柯紀維
2015-11-02 23:01:26

請問這錯位的問題有解嗎?
會是馬達驅動晶片過熱的問題嗎?

廖新弘
2015-11-02 23:03:14

皮帶太緊也會

MoMo Yang
2015-11-02 23:16:20

好帥, 感覺變成藝術品了

李穆
2015-11-02 23:29:22

列印太快也有可能

柯紀維
2015-11-02 23:30:26

昨天怎麼印怎麼分層,而且都是Z軸方向(前後),我以為是晶片散熱不足,今天就把換下來的原廠後風扇裝上去直吹晶片的散熱片,結果印出來變成分X軸(左右)
列印速度50mm/s左右,降為40mm/s好像就OK了

李穆
2015-11-02 23:33:42

我最快只敢開到35mm/s,對於衝上50mm/s只能膜拜了

柯紀維
2015-11-02 23:39:05

因為我覺得atom挺穩的,還沒換TMC2100的時後如果不是印太難的造型,也沒有特別要求品質的時後我都是印60~70mm/s也沒有發生錯位,

看來應該是散熱不足又印太快了?
我把新加上的風扇架在Z軸晶片的這側,我猜測可能是小風扇把原本直吹XY軸晶片的原廠大風扇的氣流吹亂了
先這樣撐著等這個導風罩印好再來測試了

柯紀維
2015-11-02 23:41:26

驅動器的電壓我目前設定在0.6V

Odinson Thor
2015-11-02 23:48:37

列印中撞到突起的列印件也會

柯紀維
2015-11-03 00:01:12

應該不是,機器就在旁邊,但我並沒有聽到撞擊聲

Tann Tang
2015-11-03 08:01:27

這應該不是晶片的問題,速度、馬達、皮帶的問題

Odinson Thor
2015-11-03 08:06:19

電供有換過嗎?

Odinson Thor
2015-11-03 08:33:12

我是用 OPTI-UPS ES1500C,在線互動式

柯紀維
2015-11-03 11:39:50

沒換過供電,用原廠的

Odinson Thor
2015-11-03 12:12:28

那就是加速度太快,我Accel都設250

柯紀維
2015-11-03 12:26:31

面板只能設定到500,250是直接改marlin嗎?

Odinson Thor
2015-11-03 12:33:55

我是在kisslicer裡面設定哦~

Clarence Lee
2015-11-03 12:39:58

在kisslicer 設定 加速度是沒用的喔..那是給kisslicer推算時間..而不是設定加速度;p

MoMo Yang
2015-11-03 12:40:26

要改韌體

Odinson Thor
2015-11-03 14:02:02

咦? 可是我設定後確實有變慢?

Odinson Thor
2015-11-03 14:06:53

不過從500到250我不確定,因為變化應該很小,但從3000改到500以下的影響感覺得到

Clarence Lee
2015-11-03 14:55:17

比對看看gcode有沒有差別囉...

Odinson Thor
2015-11-03 15:54:35

好~

李穆
2015-11-03 19:00:52

500到250其實感覺很明顯,我想你感覺到的應該是其他作用,直接在Kiss裡面起始Gcode的頁面在G28之後插一行M204 Sxxx(xxx就是你想要的加速度)就可以了

Odinson Thor
2015-11-03 21:05:41

剛切了一個檔,是這行嗎?

Clarence Lee
2015-11-03 21:06:10

那是註解

Odinson Thor
2015-11-03 21:08:33

李穆
2015-11-03 21:10:02

前面的 ; 表示是註解,該行的內容在執行時都會跳過

Odinson Thor
2015-11-03 21:14:40

其實我知道....我只是不明白這些註解為什麼要寫在gcode裡面?

如果想知道切片時的設定如何,看指令行不就一目了然了嗎?

Clarence Lee
2015-11-03 21:16:02

這是kisslicer自己的方式, 讓各種設定的參數表留在開頭註解..
如此而已..只是一種作法..

你確定純gcode沒有註解你能完全反推出切片時所有參數?

Odinson Thor
2015-11-03 21:23:14

不能,像我現在就在檔案中找不到任何M201、M202、M204的指令

Clarence Lee
2015-11-03 21:24:53

Odinson Thor 那行之前探討過了...就kisslicer那個加速度只是拿來算時間..不是拿來改變機器的加速度的... 游標移上去那格有顯示說明...

要改加速度還是從lcd或是從韌體直接變更...或是自己下M code

Odinson Thor
2015-11-03 21:26:03

真的有顯示 0.0 我一直以為那是直接設定的 XD

Clarence Lee
2015-11-03 21:26:55

Odinson Thor 以前我也這麼以為..稍早幾個月前討論中重新注意看就發現了;p

李穆
2015-11-03 21:28:47

Odinson Thor 該不會是用其他的切片軟體切的吧? 我沒用過不清楚,不過至少我知道Kiss不會那麼聰明自己生成M code,頭尾的風扇啟閉碼都是我們人工指定的

Odinson Thor
2015-11-03 21:32:51

我也是用kisslicer切的哦~~ 至於啟閉碼就真的可以在gcode裡面找得到

Odinson Thor
2015-11-03 21:33:23

Clarence Lee 可能我有的文章漏掉了 QQ

Clarence Lee
2015-11-03 21:34:59

Odinson Thor 其實我也翻不太到那篇了;p


原文網址 柯紀維
2015-10-27 23:27:35

不好意思再次求救

繼上次改了TMC2100
發現應該是買到不良品了,更換了一個良品之後將XYZ三軸換上TMC2100,E軸維持原廠8825

手動輸入指令的時後發現三軸走的步數好像大了一倍
讓她下降10mm結果實際上他卻走了20mm
請問我是漏改了什麼嗎?
目前照官方malin改了4行
# define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 80, 200}
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR false

Io HonGwal
2015-10-27 23:30:22

Tmc2100 和8825 的細分不一樣

戴士偉
2015-10-27 23:31:11

去LCD選 "restore factory setting" <--- 大概是這字樣 XD

柯紀維
2015-10-27 23:35:48

還是一樣耶

柯紀維
2015-10-27 23:36:16

是restore failsafe嗎?

戴士偉
2015-10-27 23:36:19

那可能還要再 save 回去~

柯紀維
2015-10-27 23:38:11

喔喔喔!!!!!可以惹!!感謝戴大!

戴士偉
2015-10-27 23:39:25

恭喜恭喜...

MoMo Yang
2015-10-28 09:48:16

請問一下TMC2100,除了比較安靜以外,還有其他優點嗎

Evan Lin
2015-10-28 10:35:03

還很熱情

Clarence Lee
2015-10-28 10:49:20

16細分輸入, 256細分輸出...

MoMo Yang
2015-10-28 10:51:26

意思是比較精確嗎

Clarence Lee
2015-10-28 11:03:13

應該只是比較滑順..對精確不見得有幫助..透過皮帶傳動細分的影響可能很大.. ? 這個我外行;p

Clarence Lee
2015-10-28 11:10:12

日本代购 它過熱會自走;p

盧威廷
2015-10-28 12:04:55

我全部換成TMC2100, 常常搞不清楚它到底有沒有在印

柯紀維
2015-10-28 16:39:36

接下來就是再把後風扇和吹晶片用的風扇換掉,應該就可以在睡覺的時候印了

Wei-Chun Chang
2015-11-05 17:37:51

為了安靜,我也去買了TMC2100*3,來換ATOM2.0的XYZ三軸
請問,步驟是
1.照圖解CFG1~3不要焊接..其他都焊上腳
2.插上主板,通電後,調整電壓值0.7~0.8
3.改寫malin,4行然後上傳主機
# define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 80, 200}
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR false
4.選擇LCD控制選項restore failsafe.執行
5.搞定散熱...
有那些地方要更正嗎??

James Lin
2015-11-05 18:14:38

James Lin
2015-11-05 18:17:18

請問如何改? ^_^ "

H-m Lin
2015-11-05 18:17:23

為何賣家要強調低價(藍版),官方賣的是黑的,會有差異嗎?

James Lin
2015-11-05 18:26:09

官方資訊在哪?

柯紀維
2015-11-05 18:27:48

4.選擇LCD控制選項restore failsafe.執行之後還要再選一次Store memory

柯紀維
2015-11-05 18:30:33

插上之後要記得調電壓,我記得剛裝上時我測電壓全都是1.2 V左右

柯紀維
2015-11-05 18:31:50

另外就是觀察看看有沒有需要把馬達改並連了,聽說不改馬達容易過熱,但我沒驗證過就直接照改了
改馬達SOP之前戴大有PO教學文

H-m Lin
2015-11-05 18:45:59

Clarence Lee
2015-11-05 20:55:24

http://www.watterott.com/en/SilentStepStick
原先出的應該是德國這組模組..
所謂的藍板應該是makerbase出的吧
tw.taobao.com/item/521804992646.htm

沒實際用過mks版本, 不過聽說照抄OSHW線路還抄的自己改到有問題的樣子..
其實建議直接買德國貨..,海外購買還會扣掉19%的稅才是售價..主要就運費貴一下..一來一往一片應該三百多四百有找


原文網址 柯紀維
2015-10-21 19:45:45

求救~
今天把ATOM2.0換上TMC2100晶片,順便把馬達改為並聯之後
控制系統感覺整個亂掉了
做Auto home三軸會向下移動,但速度又不一致,X軸和Y軸幾乎是用衝的,Z軸卻又慢慢走...
手動輸入,不管下什麼指令都是XY軸向下俯衝
毫無頭緒呀...

Charlie Ting
2015-10-21 19:49:38

ATOM 之大怒神......

基本上這個我沒試過, 但理論上我會先檢查晶片分步設定、驅動電流、Marlin 的驅動設定, 然後用 RH 去試著移動看看,OK了再跑機台操作.

柯紀維
2015-10-21 20:03:37

換回原廠晶片之後基本上又恢復正常了
只是移動的聲音大了點,可能是馬達改四線並連造成的?
但為什麼我換了晶片就完全亂掉@@?

戴士偉
2015-10-21 20:07:58

marlin要改

柯紀維
2015-10-21 20:10:36

請問有詳解嗎?ORZ

戴士偉
2015-10-21 20:16:08

Configuration.h 改五行

Default_Axis_Step_Per_Unit { 80, 80, 80, 100 }
Invert_X_Dir False
Invert_Y_Dir False
Invert_Z_Dir False
Invert_E0_Dir True

Clarence Lee
2015-10-21 20:22:34

還有如果是設定成StealthChop mode
散熱要很足夠
https://atom3dp.hackpad.com/Silent-Stepstick-TMC2100......

E軸不建議跑StealthChop, 或是直接用原來的DRv8825

戴士偉
2015-10-21 20:23:47

恭喜進入風扇很吵的世界~~~ XD

柯紀維
2015-10-21 20:27:23

原廠的風扇夠用嗎?
我有打算印一個罩子把風扇的風導到四個晶片的散熱上

戴士偉
2015-10-21 20:28:48

應該夠用~ 至少我沒特別換過~

Clarence Lee
2015-10-21 20:32:01

戴大是跑Spreadcycle吧?
StealthChop的話建議風罩加強..還有Vref不要過高..夠用就好...
Travel speed降到跟列印最高速近似...

柯紀維
2015-10-21 20:33:39

我插回tmc2100後,也照戴大的方式改了Marlin
是停止大怒神了沒錯,但只有X軸會動
我關機把XY軸晶片互換,變成只有Y軸會動....
這是晶片被我弄壞了嗎QQ?

戴士偉
2015-10-21 20:37:50

好像是 Spreadcycle 的樣子.. (我是新手 XD)

我的電壓印象中好像 0.6 左右~

Clarence Lee
2015-10-21 20:38:17

有可能. 另外就是Vref先量有沒有超過...
多看一下我那份note吧...
一些注意事項都有寫在上面了...

Clarence Lee
2015-10-21 20:43:31

0.6應該是算完的限流?

柯紀維
2015-10-21 20:44:30

裝上之後我馬上就把Vref全都調到0.8了
其實Lee大你這篇文章我翻了兩次才動手的
請問有甚麼辦法可以確定晶片是不是還安好嗎QQ?

戴士偉
2015-10-21 20:45:38

量測電壓 0.6V 左右~ :P

Clarence Lee
2015-10-21 20:47:09

也是.. 0.4A限流可能就夠了...

戴士偉
2015-10-21 20:47:56

我的加速度設 1000mm/s^2 而已, 3000太暴力了點, 有點吵 XD
所以電流不用太大啦~

Clarence Lee
2015-10-21 20:48:33

柯紀維 注意一下溫度吧..不過完全不會動恐怕真的掛了...
其實有個注意事項是關於運動中不要直接斷電呢...
可能要先按reset讓它停下來再關比較安全

Clarence Lee
2015-10-21 20:49:31

@[undefined:戴士偉] 我的3000mm/s^2是沒有吵的問題..應該StealthChop的差別.. ;p

柯紀維
2015-10-21 20:50:10

囧....
我只這樣做了一次...就是一開始autohome他直直網下沖,不斷衝撞滑軌檔片,情急之下只能斷電了

戴士偉
2015-10-21 20:53:37

F = MA 嘛~ 加速減速段, 機構要去承受這些力 @@

Clarence Lee
2015-10-21 21:01:40

戴士偉 也是..不過一直覺得marlin的加速度比較暴力..不過我沒在用marlin跑;p

戴士偉
2015-10-21 21:04:47

smoothware 可能有再次平滑, 所以加速度可以拉上去, 畢竟硬體計算速度有差...

柯紀維
2015-10-21 21:17:09

經過交叉比對之後...應該只有兩片是正常的QQ
可是一開始下墜的時後就只有兩軸向下降,所以至少有一軸應該第一次使用就有問題
會是我焊接的時後弄壞的嗎?
但我是四個放一排,一隻腳一隻腳輪流焊的說

Clarence Lee
2015-10-21 21:21:47

或是再檢查一下有沒有空冷焊吧