• COSPLAY 3D 建模
  • 3D列印服務
  • #maker+t=market
  • 1
  • 2
  • 3

ATOM 3D Printer Group 造訪社團 » 用戶發文

原文網址 廖晉緯
2017-12-20 12:54:39

更新:把加熱版拆開之後重新確認了一下馬達驅動晶片,應該是驅動晶片上的散熱片移動到碰到其中幾個針腳導致失常,目前應該是好了。

__
嗨各位大大,想請問一個機器失常的問題,今天早上來收完昨天印的東西之後(是正常列印出來的物件),發現我的atom2.0變得很奇怪,在面板上按unload filament 跟 load filament,進料馬達都完全沒有反應,重load韌體這問題依然在,現在印東西就是進料輪完全不會動(把料都移除了依然不會動T_T)(韌體2.0.7b)

以下一些奇怪現象:

1. 面板的列表還在我維修的過程中變成
Info
Tune<----這個本來應該要是Prepare....
Control
...

2. 然後關機再開機按load filament之後,變成是整個平台一起往上大概5mm,而進料輪完全沒動orz...

3. 關機再開機,unload filament之後,變成整個平台一直往上慢慢移動....

4. 進到 Prepare->move axis->0.1->extruder->往右邊轉之後,居然是移動整個平台往下 ?! 怎會這樣T_T

會是主機板掰了嗎?有人有遇過類似的問題嗎這太奇怪了我第一次碰到....

梁琄
2017-12-20 13:06:32

2.0.7沒有b的版本吧?應該只有2.0.5b,你的機器是1.99還2.0? 這兩個版本很像,你手邊有沒有控制板的照片?

BTW,你有reload韌體,沒有有restore再store? …… 查看更多


原文網址 廖晉緯
2017-11-28 19:03:11

呃抱歉我又來了...在突破撞頂的問題之後,我調z offset 調到好像還ok了,但現在試印測試檔案的50x50好像還是有點問題(如圖示),目前看起來好像有可能是出料不順、zoffset 沒調好或是一開始auto level就沒校正好,但其實這圖中有一部分是還ok的(沒圈起的部分)導致我現在有點無法歸屬問題方向。想再請問各位大大這比較有可能是哪方面的問題?再次感謝各位了 ? ?

廖晉緯
2017-11-28 19:04:26

四邊的角很淡應該是auto level沒做好? 我猜中間是出料不順?

黃俊傑
2017-11-28 19:10:42

skirt 比較不一定... 但是中間看來是出料不順!

廖晉緯
2017-11-28 19:16:26

出料不順感覺又是個debug無底洞啊 ? 這樣應該不是噴頭太靠底版?

Hawke ChienSheng Liu
2017-11-28 19:22:20

Goto Zero 時,其實噴頭是移到 Z=0.1mm的位置。用一張80磅的影印紙去確認,紙張可塞入但與噴頭有磨擦感,這個 Z offset 值就對了。

Hawke ChienSheng Liu
2017-11-28 19:23:53

既然有熱床,試試70度設定。熱床弄乾淨,用酒精把表面的油擦掉。

廖晉緯
2017-11-28 19:29:13

哈原來如此(筆記...

TianJia Hsieh
2017-11-28 19:31:13

頭會不會撞變形了?銅蠻軟的

廖晉緯
2017-11-28 19:31:51

列入待辦

廖晉緯
2017-11-28 19:32:13

要怎知道頭有沒變形啊...

梁琄
2017-11-28 19:36:26

atom的頭應該不會,atom的是鈦

Hawke ChienSheng Liu
2017-11-28 19:39:09

怕是之前撞那麼多下,上蓋有變形。有的話,鈑金回來就好。

Hawke ChienSheng Liu
2017-11-28 19:41:10

不必口紅膠。70度設定,PLA會微軟,有類似吸盤的作用。冷卻後,工件幾乎可以自然脫落。

廖晉緯
2017-11-28 19:44:40

Hawke ChienSheng Liu 要有料的狀況下 auto level 嗎?我以為要沒料比較準耶囧

廖晉緯
2017-11-28 19:46:00

了解!

廖晉緯
2017-11-28 19:46:39

好我也檢查一下上蓋...

Hawke ChienSheng Liu
2017-11-28 19:51:35

廖晉緯 當然是噴頭口乾淨沒料的狀況。

廖晉緯
2017-11-28 20:12:18

喔我發現我一開始理解錯誤 ? 現在知道了

Charlie Ting
2017-11-28 20:16:12

幾點要留意:
1. 微動開關不夠靈敏,所以角落力矩大的校正會不準。
2. z-offset 捉的高度偏高,所以不準的地方就沒附著力了。
3. 出料量可能略多。所以平常你 z-offset 偏高,剛好被多的出料補滿空隙,但高度適中的地方料容易爆漿。

1. 要調螺絲讓它很輕碰就會觸發,不然你可以把 brim 縮小,看測高的誤差值是否有變小

2. 的部份,新版韌體可以在開印前修正,可以先修小一點,只要出料順,不刮底板就好,這時可以觀察出料量,如果有爆漿狀況,就要減少出料量。

3. 看2的狀況調整。

基本上現在新版韌體的第一層應該可以印到非常完美,平貼不爆漿,線線分明。會有這種狀況的,通常參數已經失準了,要調整一下。

廖晉緯
2017-11-28 20:33:05

謝大大長文回覆 ?

先問一下所謂的新版韌體是2.0.7還是2.5的啊?

我明天試完來回報一下

黃俊傑
2017-11-28 21:03:02

通常是喉管,而且你提到你有一陣子沒用了,料開很久了? 開很久沒用就...換卷新的吧!

廖晉緯
2017-11-28 21:09:35

了解 我開很久的料好像是真的都gg了..不過我目前用的料不是久放的料,其實我不太確定喉管正確的位置在哪耶orz 是噴頭裡面鐵氟龍管的位置嗎?


原文網址 廖晉緯
2017-11-28 14:43:17

更新:從2.0.6->2.0.7之後不會撞頂了 持續測試中 感謝各位大大的幫忙 ? ? ?
---
各位大大我來求救一下,最近在重新整修我的2.0,但修完之後用新功能Setting z offset, auto level 正常,下一步要讓他跑go to zero 的時候就會發生影片中的狀況,會突然很大聲,然後衝下去的時候就會衝過頭 ? 請問有人知道是為什麼嗎?感謝 ? ? ? ?
韌體是2.0.6

索引一下:自動校正,熱床,撞頂

廖晉緯
2017-11-28 14:47:49

我是照著以下步驟,
----
自動校正步驟:

點擊選鈕進入選單後,點選 [ Setting Z Offset ]
點選 [ Auto Level ] 進行自動校正。
點選 [ Go to Zero ]
放一張一般A4紙於噴頭和玻璃平台間,並觀察噴頭是否可以摩擦到紙、但紙又可以在不費力的狀態下前後移動。
若噴頭太遠,降低 [ Z-Offset ] 的參數並重複步驟 3~4。若噴頭太近,增加 [ Z-Offset ] 後重複步驟 3~4。
找到適當距離後就可以開始列印,Gcode中不再需要有G29指令。
節錄自:
https://atom3dp.squarespace.com/firstlayer-2/

Charlie Ting
2017-11-28 14:51:01

你這個有加熱床,Z 高應該變小了,你有改嗎?

阿童
2017-11-28 14:51:15

有確定校正時,每一點都有點到玻璃?

廖晉緯
2017-11-28 14:54:28

是要在哪調啊拍謝不是很清楚orz... 應該不是在kiss的這邊吧?因為還沒開始印

廖晉緯
2017-11-28 14:58:28

都有聽到聲音 但不太確定是否有抓到 這影片倒數第二個點點完就沒改變螢幕上的z 這樣正常嗎?囧

廖晉緯
2017-11-28 14:59:22

我這次修主要是把舊的熱床換成新的熱床

廖晉緯
2017-11-28 15:01:02

我覺得問題好像是在goto zero的時候發出的那個個超大聲響讓校準已經先跑掉了?就是機器以為他沒動但其實他往下超多?

Charlie Ting
2017-11-28 15:10:06

如果就我的認知,G29 程序的高度容許誤差有一二公分,所以不容易發生撞車。但若你直接 Goto Zero,機械就是以你韌體裡的 Z 高往下跑,直接到零點。這等於是沒容許誤差。如果你的值設得準就算了,設太大就撞了。

這點跟當初試 beta 雙噴時的狀況一樣,就是噴頭高度改變,Z 高沒改,歸零就撞了。而你的狀況應該是熱床的高度造成你的 Z 高已經不符合了,沒改當然就撞了。

梁琄
2017-11-28 15:19:42

你要不要先改韌體?2.0.7 的熱床有更新

廖晉緯
2017-11-28 15:42:49

恩恩 我先來抓新的2.0.7韌體,然後我來看看在哪裡可以改Z 感恩大大 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

廖晉緯
2017-11-28 15:43:42

我找一下喔 現在韌體主要是放在官方論壇上嗎?

梁琄
2017-11-28 15:46:01

廖晉緯
2017-11-28 15:47:11

抱歉太久沒用... ? ?

廖晉緯
2017-11-28 17:19:58

更新:從2.0.6->2.0.7之後不會撞頂了 持續測試中 感謝各位大大的幫忙 ? ? ? ?

梁琄
2017-11-28 17:51:34

歡迎回鍋

蘇子敬
2017-11-28 18:11:29

可以更新到2.5看看,2.5的z offset蠻好用的

廖晉緯
2017-11-28 18:51:09

我覺得我需要相當的勇氣 ? ?

廖晉緯
2017-11-28 18:53:12

感謝解圍 ?

梁琄
2017-11-28 19:00:06

啊~ 新的在control> version 那可以選2.0

廖晉緯
2017-11-28 19:07:35

梁琄 所以我可用2.5 韌體的2.0模式?

蘇子敬
2017-11-28 19:22:40

廖晉緯
2017-11-28 19:24:55

好 勇氣取得 待會來更新 ? ?

Hawke ChienSheng Liu
2017-11-28 20:10:12

如果用 2.5的話,Adjust Z offset 就要調到噴頭剛好輕輕接觸熱床。


原文網址 廖晉緯
2016-03-22 22:02:40

嗨各位大大,想問一個快速問題,我爬了舊文們但沒有找到答案,如果我今天印層高0.2mm的東西z offeset 是0.25mm很OK,如果要改印層高0.1mm的話,要在印之前去改面板上的z offset(改成0.25-0.1 = 0.15mm)嗎?(我的韌體是2.0.6,所以現在都直接在面板那邊調整z offset )

# zoffset # layer # thickness (不知道這樣會不會幫助其他爬文的人)

戴士偉
2016-03-22 22:05:43

兩者完全沒關係...

黃俊傑
2016-03-22 22:06:06

免.... 放心印!

廖晉緯
2016-03-22 22:10:24

哈哈好的 感謝兩位XDD 拍謝問了一個好像非常基本的問題orz 我目前試好像也沒影響

一起問一個有點相關但好像也有點基本的問題,如果理論上如果要找到最好的z-offset的話應該是要一直挑戰到0.05mm的層高, 然後可以印出漂亮的第一層,才會是最好的z-offset嗎?(因為我測試到可以印0.1mm很漂亮的z-offset之後的確0.2mm也是可以印)在想要不要再挑戰下去.........


原文網址 廖晉緯
2016-03-14 23:31:32

哈摟想問一下各位已經拿到原廠熱床的大大們,在電源開關為關閉的狀況下(但是插頭還插在插頭的狀況下),摸金屬部分會有點麻麻的嗎?因為我現在組完之後突然發現會這樣,我猜應該是接地線有接到主結構上造成的?因為有點擔心所以上來問一下,然後如果我電源開關打開了之後麻麻的狀況不會這麼明顯耶?(風扇開始運轉, lcd亮起,印的時候也不太會麻麻的),把插座從主體上拔除會完全消除麻麻的問題(不太清楚原因)

RenJie Huang
2016-03-14 23:32:07

我沒有熱床......

張不凡
2016-03-14 23:34:07

我也沒有 +1

張不凡
2016-03-14 23:34:21

我是說原廠的...

RenJie Huang
2016-03-14 23:34:52

我是第二批....

Yu-Chang Chou
2016-03-14 23:35:39

我沒裝熱床摸金屬就有麻麻的感覺耶
但是一直沒理他

廖晉緯
2016-03-14 23:38:29

我之前沒裝熱床好像不會這樣,在想是不是我接地沒接好?

李穆
2016-03-14 23:53:12

家裡的插座有接地嗎?

廖晉緯
2016-03-15 00:09:40

應該是有的,不過我也不確定我房間接地孔是不是放好看的,正在找要如何測試的方法:p

李穆
2016-03-15 00:11:56

去電子賣場或是水電材料行買這個來測,百元就有
https://www.google.com.tw/imgres......

Hawke ChienSheng Liu
2016-03-15 00:16:02

牆上插頭反插


原文網址 廖晉緯
2015-04-20 11:32:38

請問各位大大們我擠出的料好像會有氣泡(一出噴頭就這樣,有試過降溫但是把溫度調低到185會卡料)請問有解決的方法嗎?

廖晉緯
2015-04-20 11:34:46

用這樣印的0.1第一層很明顯 但同時0.2就又ok Orz......

Clarence Lee
2015-04-20 11:47:07

有別捲線材可以測嗎?

陳星元
2015-04-20 11:52:43

出料有泡泡就是因為線材濕度太高! 先前列印的經驗!

廖晉緯
2015-04-20 12:00:52

感謝樓上兩位,我正在試別卷,但是我自動退料目前也無法自己用擠出馬達退出,這樣的狀況有可能是噴嘴那邊有卡嗎?

廖晉緯
2015-04-20 12:03:30

剛已經這樣好幾次..... :(

廖晉緯
2015-04-20 12:05:24

剪掉膨脹的頭,放入用手推ok,然後再用move axis也還ok,但就是看起來有氣泡(我原來的問題),然後比如說測試0.2mm印ok,側一些其他的比如說0.1mm印或是自動退料就又會變成料卡在裡面的狀況...

陳星元
2015-04-20 12:18:44

之前就是因為、料濕度高 然後產生氣泡 接著就噴頭卡料 清噴頭 不斷地獄的循環 建議料件儲存要放除濕機。

廖晉緯
2015-04-20 12:21:21

感謝!一般清噴頭試如何清阿?我只有用0.4的鑽頭通過,不過目前看起來好像需要更麻煩的清理,請指教了

Clarence Lee
2015-04-20 12:24:58

加熱..推看看,,也可以用小隻的六角板手幫忙推...
最慘的情形就是要分解噴頭了...

陳星元
2015-04-20 12:26:23

重點是去換不潮濕的料試試看、光清噴頭沒有用、清不好報消就gg了...

廖晉緯
2015-04-20 12:31:11

換色真的比較好! 但這還是手推,現在來試試看機器

戴士偉
2015-04-20 12:33:43

不建議用鑽頭, 會傷到噴頭

廖晉緯
2015-04-20 12:36:59

那可以用鑽頭的尾端嗎(沒有刀刃的部份)? 目前換色好像就沒有泡泡了 測試中

戴士偉
2015-04-20 12:42:58

建議拆噴頭, 從送料端去排除,
加熱後, 手動用料擠, 或用小隻的六腳板手推.

廖晉緯
2015-04-20 13:01:44

0.1 變好很多但路徑尾端還是不理想

廖晉緯
2015-04-20 13:03:11

0.2mm 還是很好 是因為0.1mm extrusion width 要調低嗎? 我一直用0.4

廖晉緯
2015-04-20 13:08:26

拆噴頭我很怕會把噴頭弄壞 有人有拆過的照片嗎? 我沒有「要拆到怎樣的程度-》正確的修法 」的概念 抱歉 謝謝各位回答新手問題

廖晉緯
2015-04-21 01:03:13

回覆一下也許有人之後也碰到,應該真的是水氣+我上一個東西被撞倒後我有轉到噴頭微動------->>所以再把灰色料放到防潮箱一整天之後再拿出來用+微調zoffset之後,又開始順利列印中:) 感謝各位的救援!


原文網址 廖晉緯
2015-04-08 18:26:21

試了一整天, 有人同時遇到牽絲問題+出料會不順的嘛? 我光牽絲問題就試過了
1調整晶片電壓 到0.4v
2 喬出料馬達附近機構

軟體部分試了
1destring prime suck 都調高 但無法到10,印一下就沒料可印 最後停在5-7mm左右
2 調溫 目前是兩百比較不會有出料不順的問題
3 destring speed 80->100 or 80-->50
4 zlift =0

出料方面測了比如說prime 比suck 多0.1,像是5.1 5 5 這樣 ....
目前試過超多排列組合都沒用:((( 又來求救了

洪宗甫
2015-04-08 18:48:57

我有把鐵氟龍管出入口內徑擴寬(bevel) 因為 destring 來回滾壓會把線材表面印出橫紋 出入管容易卡住 希望有幫助

Peter Wu
2015-04-08 18:56:56

其他檔案也是同種情況嗎? 可以分享一下檔案我們幫你切看看
因為基本上destring 和prime設10應該不會有問題,所以或許可以從其他點切入分析看看

廖晉緯
2015-04-08 19:14:20

第二張圖裡面沒有長起來的destring都是10,10,5 之類的,就底層可以順利建起來,但是只要一destring好像就會沒有料出來


原文網址 廖晉緯
2015-04-08 18:26:21

廖晉緯
2015-04-08 18:26:51

上面仍然有洞

Bato Wang
2015-04-08 18:36:32

我的... :)

Bato Wang
2015-04-08 18:37:16

btw: 但我沒有在印這種測試用的東西....我也不確定管不管用

廖晉緯
2015-04-08 18:38:37

我的destring跟您的長得有點不太一樣

廖晉緯
2015-04-08 18:39:01

Clarence Lee
2015-04-08 18:41:22

Wipe不知道怎麼測... XD

Bato Wang
2015-04-08 18:47:08

Wipe設大對thin wall測試應該可以大幅度減少抽絲吧....基本上都是直線.... :)

Hsiu Hung Su
2015-04-09 23:52:18

...還事組好出貨比較好 自己組也是有樂趣 有是怕沒組好問題一個 一個多 = =


原文網址 廖晉緯
2015-04-08 00:16:41

各位前輩,想請問一下通常表面有一粒一粒的是出料問題嗎還是切片的問題啊, 我調了溫度跟destring 發生問題的地方都是一樣噎(在印出的物件上),是了很久還是無法T T

高北熊
2015-04-08 00:18:37

感覺是溫度過高~請問你列印溫度設幾度

H-m Lin
2015-04-08 00:20:32

切片參數貼出來比較好討論喔!

廖晉緯
2015-04-08 00:22:05

謝謝回覆 我現在是190(右) 200(左) 我覺得神奇的是一粒一粒的位置居然一樣.....

廖晉緯
2015-04-08 00:24:29

廖晉緯
2015-04-08 00:24:42

洪宗甫
2015-04-08 00:24:48

料有換嗎?

廖晉緯
2015-04-08 00:26:05

廖晉緯
2015-04-08 00:26:34

廖晉緯
2015-04-08 00:26:57

sry不是很瞭解料有換的意思orz

洪宗甫
2015-04-08 00:27:23

是原本附上的PLA還是另外買的?

廖晉緯
2015-04-08 00:27:36

原本的耶

高北熊
2015-04-08 00:29:03

一粒一粒的位置是Z軸抬升的點

高北熊
2015-04-08 00:29:23

看起來是列印速度太慢了

廖晉緯
2015-04-08 00:29:33

Kisslicer 切出來之後 如果我看一層一層的看path,橘色代表的意義是?因為有橘色的地方好像就會有一粒一粒的樣子

廖晉緯
2015-04-08 00:30:12

是哪個速度太慢阿 travel speed嗎?

廖晉緯
2015-04-08 00:31:12

再次感謝回文的各位 自己卡真的可以卡很久

高北熊
2015-04-08 00:34:19

travel speed還OK
是列印時速度太慢了

洪宗甫
2015-04-08 00:35:37

我也還卡在散熱風扇 ; destring 原本的參數是10/10/6 會不會5mm太短?!

高北熊
2015-04-08 00:36:24

Destring 系列數值也太少
Prime, Suck, Wipe 建議都調到8~10之間

高北熊
2015-04-08 00:38:45

有試過ATOM官方的艾菲爾鐵塔gcode嗎?

廖晉緯
2015-04-08 00:39:06

其實還沒 我試試看好了

H-m Lin
2015-04-08 00:39:24

列印比例區越小~層高也要適度的改小~細節效果會好一點~因為或許那些點點是大比例的時候的細節層高0.2無法列印出來~因為噴頭在同一區越打轉太久~一樣會塌陷~外壁厚度可以改0.6圈數跑1or2圈就可以了
fan z 啟動時機改0.3mm會比3mm好喔

高北熊
2015-04-08 00:39:33

溫度也還可以再高一點,195~205看看

廖晉緯
2015-04-08 00:54:05

atom給的gcode印的好像比較好,但他本身又稍微大一點的樣子,剛才印到一半料帶就卡住了只好重來.....

陳順得
2015-04-08 01:08:17

顆粒狀的東西我是用降速跟降加速度來解決,效果不錯

Evan Lin
2015-04-08 09:08:19

牽絲滿嚴重的,感覺是多擠出來,有沒有可能是de-string時,退料效率比進料效率差,導致噴頭換位時都會多擠一點出來?調整prime和suck比例看看有沒有效果。

Peter Wu
2015-04-08 18:59:34

suck prime wipe的部分可以參照一下心得手冊第33頁以及第34頁喔


原文網址 廖晉緯
2015-04-06 14:48:52

抱歉我又來了,快速提問,請問如果8825換成4489會傷害板子嗎? 感謝各位大大:)

Bato Wang
2015-04-06 14:59:53

不會...1.0配4988.....但是限流要記得調

廖晉緯
2015-04-06 21:56:55

感謝:) 我目前測試也試ok